2012/1/15 日曜日

やっと

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 11:59:40

見届けるために札幌に行ってきた
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2011/12/26 月曜日

こつこつ

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 12:09:28

12月初頭
地区大会でのデモ走行の機会を頂く、
・ライントレース処理を一新後の初走行だが完走できた。タイムは神様にはだいぶ遠い。
TAKUMIさんよりカメラモジュールを教えて頂く
・同じ電車に乗り合わせたk先生と話しながら帰る

12月中盤
マイクロマウスの勉強会に参加

12月終盤
小倉工業高校さんにお邪魔して、走り収め。
ブレーキでスピンしてしまうようになりアドバンスに1秒差をつけられる。
新カメラに移行した画像処理ロボットは(不具合でON-FREEしかできない)モータドライバがボトルネックになっている

2011/11/27 日曜日

完走できない

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 14:53:46

地区大会でデモの機会を頂く
「まずは完走を目指して」と言うものの、本人がまったく完走できず。

画像処理ロボットは、大阪電気通信大学での調整のかいもあり無事完走できた
残り必要な機能は
・スタートバーによる自動スタート
・距離ベースでの自動停止

2011/10/15 土曜日

MCR-VC完走

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 22:13:20


クランク処理を作成して完走率20%程度で周回できるようになった。
プロトタイピングということで急いで組み立てた結果、ボトルネックが見えてきた。
制御周期が長い事でトレースを失敗するより先に、
露光中に白線位置が大きく変位する箇所*でトレースラインやハーフ&クロスライン検出に失敗する。
どうしたものか

*S時切り返し、車線変更復帰先ライン検出、クランク復帰先ライン検出、ハーフライン、クロスライン

パワーLEDへの電力供給にリニアレギュレータを使っているので発熱が酷い。

2011/10/10 月曜日

こつこつ

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 20:47:16

横須賀コースアウトの原因
1走目:車線変更進入時の速度オーバー
2走目:R450切り返しでのトレース失敗

車線変更の修正コードを書く
ハーフライン出現から12ms経過後からしか減速させていなかったので、即時減速に移行させるように変更。
走行テストはまた次の機会。

自由工房で11月6日に行われるセミナーに申し込む。
MCR-VCの調整をしたいが、クランク処理の実装は間に合うか不明

2011/10/1 土曜日

MCR-VC車線変更

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 21:56:51


何とかかんとか車線変更を走れた
画処理が貧弱なため、直ぐにラインを見失ってしまう。

2011/9/17 土曜日

MCR-VCトレースできた

カテゴリー: RMCR 2011 — admin @ 21:17:22


横須賀大会でのカメラ誘導ロボットに感動したので作業再開
ゲームボーイのカメラを27FPSで動作させて、ライントレースを行う
限界速度は低い(1.3m/s位)がやっと動きだした。

ところで、生で見るよりも録画映像は3割増位速く見えるのは何故だろうか

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